针对水泥磨电力室早期建设标准低、环境差、积灰严重等隐患,企业通过近半年自行整治,完成通风口封闭、桥架封堵、柜体清理等工作,并从停产企业调拨6套空调盘活使用,电力室工况环境本质提升。为降低外购电容量费,企业积极协调供电部门变更收费模式,经过近3个多月与江宁区、南京市两级供电部门的沟通协调,变更后月度降低容量费约34万元,年度可降低容量费390余万元,成为降本增效的“重头戏”。针对水泥粉磨系统空压机用电量大的问题,通过专项漏气治理、增设小型空压机,优化用电点位管理,投资仅5.8万元,年节约电费60余万元,实现投入产出最优配比。
南京中联以技改赋能降本增效,提升自主维修能力,多项技改落地见效,压缩运营成本,锤炼实干队伍。未来,企业将持续优化流程、精细管理,纵深推进提质增效与绿色低碳转型,以更小资源投入换取更大发展效益。