项目进入充填关键阶段,沿空留巷巷帮破碎漏浆成为制约核心科研课题落地的关键技术瓶颈。破碎的巷帮无法形成有效密封面,直接导致充填浆液流失,既造成充填材料损耗,更影响矸石充填的密实度与成型效果,使得无煤柱开采矸石充填的核心技术指标难以达到研究设计标准,无法为充填体承载机理、膏体扩散规律的研究提供有效试验数据,严重阻碍项目科研与施工进度。
面对困境,团队没有退缩,技术骨干主动请缨,深入井下充填作业一线。他们不顾井下潮湿环境,双腿浸泡在冰冷黏稠的浆液中,逐一排查巷帮破碎部位,仔细分析漏浆根源,详细记录每一处渗漏点的位置、大小及渗漏量。经过多轮现场论证、方案优化,团队最终确定“单体液压支柱+竹胶板+风筒布”联合封堵方案。方案确定后,团队连夜编制施工措施,现场指导作业人员精准落实每一道封堵工序,确保方案落地见效。
最终,这一创新封堵方案成功攻克沿空留巷及大裂隙施工面漏浆难题,巷帮封堵严密、无任何渗漏,充填作业恢复高效平稳推进。该创新不仅保障了充填质量,有效降低了材料损耗,更为科研验证扫清了障碍,再次彰显了中国煤科南京设计院攻坚克难的技术实力与精益求精的工匠精神。